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唐钢热轧事业部加装挡水板筑牢“防水屏障”攻克加热炉风机轴承座进水难题
来源: 河钢唐钢热轧事业部工会         2025-10-15

10月,唐钢热轧事业部2050产线加热炉点检作业区的生产现场,作业长赵兵与点检员王志宇早已抵达。两人手持刚出炉的油品检验报告,目光紧紧锁定纸面,当“油品含水量为零”的字样清晰映入眼帘时,紧绷多日的神经终于舒缓,脸上漾开欣喜的笑容——这场围绕轴承座防水的专项攻关,顺利交出了完美答卷。

今年以来,热轧事业部锚定“效益优先、设备护航”核心目标,深入开展“排查现场隐患,以设备稳保生产顺”专项攻关行动。各作业区以“自查不留死角、整改务求实效”为原则,全面梳理设备运行痛点,将“设备零故障、运转高效率”作为保障产线效能的关键抓手,层层压实责任,推动设备管理从“事后维修”向“事前预防”转变。

加热炉引风机是产线当之无愧的“动力心脏”,其稳定运行直接关联加热炉升温效率与后续轧制节奏。而轴承作为重要部件扮演着承载负荷、降低摩擦、保证设备运转平稳的关键角色,直接影响引风机运转状态。

 “作业长,引风机轴承座进水,轴承出现轻微锈蚀,引风机振动较大,白班定修时要不要拆解更换轴承”点检员王志宇走来,焦急地询问道。往常出现类似问题,只能更换轴承。赵兵看着轴承,眉头锁紧的说:“2盘轴承价值5000元,再加上施工成本,累计起来是一笔不小的费用,必须琢磨出个低成本根治的方法来”

作为区域设备管理负责人,赵兵暗自下定决心,“必须啃下这块硬骨头!”。他带着点检员王志宇扎根现场,连续多日跟踪设备运行状态,反复观察烟气渗透路径与冷凝水形成规律。“作业长,引风机箱体正常工作温度约100℃,与30℃左右的环境温度形成显著温差,从而造成冷凝水,能不能把风机房大门改为封闭式。”点检王志宇突然提议道。赵兵眼前一亮,但随即摇头:“把风机房大门改为封闭式,影响设备散热,造成电器元件报警,还容易引发设备故障”。两人陷入沉思,突然王志宇灵机一动,“有了,在传动轴关键位置加装挡水板,既不影响设备散热,又能有效阻断烟气进入轴承座避免冷凝水产生”。赵兵赞叹道:“真是好主意,通过创新改造方式,达到了根治效果!”。

想法一出,行动即刻展开。赵兵与王志宇立刻调取设备图纸,查看传动轴的详细参数,结合现场工况筛选耐腐蚀、高强度的挡水板材质,反复优化安装角度与固定方式,最终敲定一套“精准防护、不影响散热”的改造方案。

方案落地后,两人牵头组织施工。现场,施工人员手持工具稳稳固定配件,随着零件精准对接、螺栓逐一拧紧,定制化挡水板牢牢安装在传动轴关键位置,为轴承座筑起一道坚实的“防水屏障”。安装过程中,王志宇紧盯部件间隙,不时提醒:“位置必须对准,差一毫就可能漏气渗水,半点马虎不得!”

经试运行,改造效果立竿见影。后续监测数据显示,轴承座内润滑油含水量持续为零,轴承锈蚀问题彻底解决,还使使用寿命较之前延长1年,产线运行稳定性大幅提升,仅备件费用一项,每年就能为事业部节省36万元。 这场立足现场的小改造,不仅攻克了设备难题,更彰显了热轧人“以小创新创大效益”的责任担当,为产线高效运转注入了强劲动力。

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