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邢台市信都区德龙钢铁轧钢厂:水管 “加长增阀” 破难题 冷却优化促提质​
来源: 德龙钢铁有限公司工会委员会         2025-10-13

近日,邢台市信都区德龙钢铁轧钢厂轧辊车间聚焦下机轧辊冷却痛点,通过 “加长水管、增设冷却孔、加装控制阀门” 的微创新改造,精准破解轧辊边部冷却不均问题,为轧辊磨削质量筑牢保障,以岗位小技改释放生产大效能。

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此前,下机轧辊冷却环节的 “冷却盲区”,曾是制约车间生产效率与产品精度的 “小梗阻”。据了解,车间下机轧辊需在冷却池通过专用水管洒水降温,但原有冷却水管存在明显短板:长度仅 1.5 米,且管身边部冷却孔分布不均。一旦水管摆放位置出现轻微偏差,轧辊边部就会因无法覆盖冷却水,陷入局部冷却不充分的困境。这一问题不仅延长轧辊冷却周期,更可能导致轧辊硬度波动,直接影响后续磨削加工质量,给生产流程埋下隐患。

“小问题不解决,积累起来就是大影响。” 针对这一实际难题,轧辊车间迅速组织技术骨干与一线操作工成立攻关小组,深入现场开展调研。团队多次测量轧辊尺寸、模拟水管摆放角度,反复论证后确定三项优化方案:其一,将冷却水管长度从1.5米延长至2米,确保水管覆盖范围与轧辊长度完全匹配,从根源消除边部冷却盲区;其二,优化冷却孔布局,将水管原有14个冷却孔增加至17-18个,重点加密边部孔位,让冷却水喷洒更均匀;其三,在每根冷却管前端加装控制阀门,通过调节阀门开关精准控制冷却水流量,灵活适配不同规格轧辊的冷却需求。

方案确定后,车间高效推进改造实施,仅用3天便完成所有冷却水管的更换、打孔与阀门加装工作。经实际生产验证,改造后的冷却水管覆盖全面、洒水均匀,即便轻微调整摆放位置,也能确保轧辊边部充分冷却;加之阀门对流量的精准调控,轧辊冷却效率提升15%以上,因冷却不均导致的磨削质量波动问题被彻底解决。

此次水管改造,是轧钢厂践行 “问题导向、创新增效” 理念的生动实践。轧钢厂相关负责人表示,下一步将持续鼓励各车间一线员工立足岗位找问题、想办法,以更多 “接地气、见实效” 的小改造、小创新,为生产提质、效率提升注入源源不断的动力,助力企业高质量发展。(田少辉)

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