
要树立大抓基层的鲜明导向,坚持眼睛向下,面向基层,把力量和资源向基层倾斜投放,把广大职工凝聚在党的周围。
习近平
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面对严峻市场环境,邢台市信都区德龙钢铁炼铁总厂坚守“杜绝一切浪费”理念,以精益管理为核心,通过强化精益点检与创新改造双轮驱动,持续夯实设备管理根基、挖掘生产潜力,近期,该厂原料车间微粉作业区依托“五小创新”破解磨机生产瓶颈,为企业生产平稳有序开展再添保障。
据了解,原料车间微粉一期磨机是炼铁生产关键设备,其磨辊密封板长期处于高负荷运行状态。受物料冲刷与机械振动双重影响,密封板磨损问题日益严重,直接导致磨机内部漏风。这一故障引发连锁反应:磨机内部压差频繁波动,稳定气流环境被破坏,进而造成物料层厚度不均。不仅加大了产品质量控制难度,更限制了磨机台时产量,成为制约生产连续性与产品质量的关键障碍。
“漏风问题不解决,生产效率和质量就始终‘卡脖子’。”原料车间主任表示,为攻克这一难题,车间迅速组建专项攻关小组,以精益管理理念为指引,聚焦“五小创新”(小发明、小创造、小革新、小设计、小建议)寻求突破。攻关小组首先深入现场,结合设备结构特点与历史运行数据,反复分析故障根源,多次研讨改造方案。在对比多种密封材料特性后,团队最终确定优化方案:在原有密封板基础上,增设高强度硅胶板密封条。该方案不仅成本可控,还能精准适配设备结构,有效增强密封性能。
在磨机堆焊检修的关键窗口期,攻关小组争分夺秒推进改造。成员们精准测量密封板尺寸,定制适配的硅胶板密封条,并采用特殊固定工艺确保安装精度,避免因安装偏差影响密封效果。改造完成后,磨机漏风问题得到根本解决,内部压差迅速趋于稳定,物料层厚度控制精度显著提升,研磨效率大幅改善。
此次改造成效立竿见影:经现场数据统计,磨机台时生产效率提升 8% 以上,设备非计划停机次数较此前大幅减少,密封板维护频次降低,维护成本显著下降,成功实现 “提质、增效、降本” 三重目标。
原料车间负责人表示,下一步将持续跟踪改造后设备运行状态,总结创新经验。同时,炼铁总厂也将以此次改造为契机,进一步深化精益管理,鼓励各车间立足生产痛点开展 “五小创新”,以设备升级推动生产效能提升,为企业高质量发展注入更多动力。(田少辉)