要树立大抓基层的鲜明导向,坚持眼睛向下,面向基层,把力量和资源向基层倾斜投放,把广大职工凝聚在党的周围。

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邢台市信都区德龙钢铁公司工会“五小创新”筑防线 自主攻关破难题
来源: 德龙钢铁有限公司工会委员会         2025-08-10

高炉稳定运行是钢铁生产持续创效的基石,而关键辅机设备的突发故障常导致无计划休减风,给生产带来巨大的经济损失。邢台市信都区德龙钢铁公司工会不断探索“五小创新”的新方法、新举措,力求在生产过程中挖掘潜力,提升效益。高炉车间面对槽下上料皮带损伤与污环冲渣系统故障这两大痛点,立足现场、深挖根源,自主实施两项突破性精益改善,成功构筑高效、安全、低成本的设备检修新防线。

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自制插板装置——皮带在线更换术,终结休风损失。高炉槽下返焦皮带是高炉上料的“咽喉”之一,其损伤将直接切断炉料供应。传统更换模式需高炉休风配合,导致巨大经济损失:仅单次更换作业(4小时)+炉况恢复(1小时)便导致5小时停产,直接经济损失高达十几万元,更危及生产安全性与稳定性。高炉车间践行“消除等待浪费”的理念,协同检修车间自主攻关:利用8mm厚钢板,精密匹配13#、16#焦振筛下粉筒尺寸,定制专用插板;于观察孔下方精准开孔,插入插板物理阻断焦粉流,为皮带更换创造隔离空间;在插板隔离保护下,人工同步清理残余焦粉并完成皮带更换,全程无需高炉休减风。

加装排水阀——冲渣系统快速抢修技术,提速降本保安全。高炉车间2#、3#高炉风机升级后,污环冲渣泵持续满负荷运转。设备突发故障将引发双炉连锁休减风。传统维修冲渣泵面临三重困境:排水耗时长(3~4小时)、阀门内漏导致积水难清、高温渣水(>80°C)引发烫伤风险,严重制约抢修效率与人员安全。

高炉车间聚焦“流程优化与本质安全”,实施排水系统结构性改造:将每台冲渣泵进口主管增设DN150排水阀,形成独立排水通道;当设备故障时立即开启排水阀,主动快速泄压排水;维修全程保持排水阀开启,积水实时外排,操作人员直观判断管道排空状态。排水时间由3~4小时压缩至约2小时,整体维修耗时缩短近40%;可视化排水彻底消除管道积水与高温蒸汽烫伤风险,为维修人员创造安全作业环境;完全替代外委维修,单次节约费用约2万元,维修团队掌握核心维修技术,实现故障快速自主响应。

干一件,成一件。公司工会将“五小创新”转化为生产力,使高炉设备检修从“被动抢险”走向“主动可控”,为持续高产、稳定创效构筑了坚实的技术基石。这不仅创造了显著经济效益,更锤炼出一支具备精益思维与创新能力的队伍,为企业高质量发展注入强劲动能。(赵俊霞)

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