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邢台市信都区德龙钢铁轧钢厂五小创新显威力 层流辊改造推进降本提效
来源: 德龙钢铁有限公司工会委员会         2025-07-21

近日,邢台市信都区德龙钢铁轧钢厂机修车间内,维修工王师傅手持扳手在层流辊轴承座旁麻利操作,短短两分钟便完成了油管拆装。“以前在这儿拆接油管,得在螺丝缝里‘绣花’,10分钟能搞定就算快的,这‘五小创新’真是解决了大麻烦!” 王师傅的话语中满是感慨。这一显著变化,源于车间近期完成的层流辊轴承座油道改造,也是该厂 “五小创新” 活动取得的又一实效成果。

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层流辊作为轧钢生产线的关键部件,其轴承座的润滑状况直接影响着设备的运转效率。此前,层流辊轴承座的润滑油孔位于挡盖正下方,紧邻固定螺丝,狭窄的空间成了维修工作的 “拦路虎”。维修人员拆装油管时,需蜷身在缝隙中操作,扳手常常 “卡壳”,不仅费力,单次拆装耗时更是高达10分钟。一旦遇到设备紧急抢修,冗长的油管拆装时间往往导致停机误时,严重影响生产节奏。

“小问题里藏着大效益,创新就得从岗位痛点下手。”轧钢厂技术骨干们针对这一难题迅速展开攻坚。经过多次测量绘图与模拟试验,团队创新性地提出了 “移位拓空间” 方案:在轴承座右侧精准开凿G1/4规格新油孔,与原有油道贯通,同时用堵头密封原油孔。改造后,新油孔成功避开了螺丝与挡盖的遮挡,操作空间扩大近3倍,维修人员无需再 “钻夹缝”,扳手操作自如。更重要的是,新油道与原有油路无缝衔接,层流辊轴承润滑效果丝毫未减,设备运转稳定性得到有力保障。

“别小看这8分钟的差距,生产线抢的就是分秒!”车间主任给大家算了一笔清晰的效益账:按每条生产线每周检修20个轴承座油头计算,改造前需要200分钟,改造后仅需40分钟,单周就能节省160分钟。若遇到突发故障,快速拆装能有效缩短停机时间,间接减少的损失十分可观。

此次层流辊轴承座油道改造,是轧钢厂“五小创新”活动的生动实践。近年来,轧钢厂积极鼓励职工立足岗位搞发明创造,从细微之处推动技术革新,让“创新就在身边,效益源于实干”的理念深入人心。一个个“小创新”汇聚成“大能量”,为企业降本提效注入了强劲动力,也为邢台市信都区工业企业高质量发展提供了有力借鉴。(田少辉)

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