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邢台信都德龙钢铁轧钢厂:强化设备技改 赋能高效生产
来源: 德龙钢铁有限公司工会委员会         2025-07-12

走进邢台市信都区德龙钢铁轧钢厂生产车间,机械运转的轰鸣声中透着井然有序的节奏,近期,邢台信都德龙钢铁轧钢厂聚焦生产现场设备运行的痛点难点,各部门精准发力推进设备技术改造,一系列“小改小革”如同精准滴灌,持续优化设备性能、提升作业效率,为生产顺行与降本增效筑牢根基。

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“以前判断压辊位置全靠经验,遇到紧急情况很容易出错。”卷取岗位操作工李师傅回忆道。生产科针对卷取压辊辨识难题实施的改造,让这一困境成为历史。改造前,生产操作中现场压辊位置难以快速辨识,一旦出现压辊不动作情况,操作人员需花费数分钟排查,极易因判断滞后造成废钢。此次技改通过对不同位置的压辊进行红、黄、蓝三色差异化刷漆,台上操作人员透过监控屏幕就能直观观察压辊实时位置,精准掌握设备运行状态。据生产科统计,改造实施一个月来,因压辊误判导致的废钢量较此前下降60%,不仅强化了设备安全监控能力,更筑牢了稳定生产的安全防线。

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机修车间的技改成果同样让一线职工赞不绝口。“以前换导尺就像拆积木,现在直接抽插就行。”机修工王师傅边演示边介绍。此前,机前导尺压板压合中段导尺,单独更换中段导尺时需吊装移除整个机前导尺,耗时约15分钟,远超正常换尺的8分钟。为破解这一效率瓶颈,机修车间组织技术骨干反复研究导尺结构,最终决定割除制约更换的机前导尺压板。改造后,单独更换任何一根导尺均无需额外工序,时间统一控制在8分钟内,较此前节省近一半工时。按每日平均更换导尺5次计算,仅此一项每月就能节省37.5小时作业时间,为提升轧钢节奏、增加产量提供了有力支撑。

轧辊车间的轴承清洗机也经历了一场“微整形”。原设备副喷头因需频繁拆卸清洗,丝扣极易滑扣,作业时频繁出现紧固不牢、喷头掉落现象,平均每班次需停机处理2-3 次。轧辊车间技术员张工带领团队攻关,将副喷头一端改为与主喷头螺纹连接,另一端采用快速接头设计。这一改造既减少了 90% 的拆卸频率,又彻底避免丝扣滑丝问题,设备故障率降至零。“现在清洗轴承就像给机器‘洗澡’,顺畅多了!”操作工们纷纷表示,改造后轴承清洗效率提升30%,每月还能节省备件更换费用2000余元。

“干一件,成一件。”轧钢厂厂长在技改总结会上强调,这些“小改小革”看似细微,却凝聚着一线职工的智慧与汗水。一系列设备技改举措的落地,不仅解决了生产中的实际难题,更彰显了轧钢厂以技改促提升、向设备要效益的决心。下一步,轧钢厂将持续完善技改激励机制,鼓励全员参与技改创新,以精准化、常态化的设备改进,为企业高质量发展注入持续动力。(田少辉)

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