
要树立大抓基层的鲜明导向,坚持眼睛向下,面向基层,把力量和资源向基层倾斜投放,把广大职工凝聚在党的周围。
习近平
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5月31日清晨,唐钢热轧事业部成品库区里,精整作业区维检作业长牛标与新事业金属包装作业长吴建华,正对改造后的钢卷周向紧固器进行上线使用检查。经过细致查验,吴建华肯定地说道:“这批改造后的紧固器焊接质量过硬,尺寸精准合适,完全符合出厂使用标准。”听到这番评价,牛标脸上露出了欣慰的笑容。
5月份,热轧事业部锚定降本增效核心目标,对包装材料费用实施严格管控。该部生产技术室苗京波科长作为成本预算主管,凭借敏锐的洞察力与创新思维,在一次成本分析会上,提出了一个大胆设想:“本月暂停采购1850mm规格的钢卷周向紧固器,成品库三跨南侧积压着一批1750mm规格的紧固器,受产品结构调整影响,这些紧固器已无法按原用途使用,我们不妨尝试改造其尺寸,看看能否投入使用。”随后,经部领导班子讨论决议,将这项艰巨而充满挑战的任务,郑重地交给了精整作业区维检作业长牛标。
接到任务后,牛标迅速组建攻关小组,围绕钢卷周向紧固器展开靶向技术攻关。小组成员反复研讨设计方案,多次深入现场开展试验,经过不懈努力,最终确定改造方案:用割炬将部分1750mm的库存紧固器裁剪成500mm的短节备用;考虑运输过程中的钢卷受力问题,将整根1750mm紧固器在距螺杆紧固位置500mm处断开,把短节两侧各焊接约93mm、采取四面焊接的加固方法焊接到断开的1750mm的紧固器上,剩余加长尺寸为314mm,按照圆直径计算公式,钢卷周向紧固器直径距离成功接出100mm。这样,原本闲置的1750mm紧固器成功“变身”为轧线管线钢下线所需的1850mm规格的紧固器。
在方案敲定后,牛标团队维检人员勇挑重担,在保检修、保生产的同时,充分利用业余时间,争分夺秒投入到紧固器改造工作中。焊工师傅们秉持精益求精的工匠精神,以严谨细致的态度对待每一处焊接工作,确保改造后的加长紧固器牢固耐用、满足出厂使用标准。
5月份,该团队累计完成300余套钢卷周向紧固器的改造任务,成功节省包装材料费用达7万余元。此次创新改造工作取得显著成效:一方面,有效盘活了积压的库存物资,避免资源闲置;另一方面,显著降低了包装材料成本费用,从源头上杜绝了资源浪费问题。该改造项目的成功实施,有力推动了热轧事业部降本增效管理水平实现新的突破,为唐钢公司高质量发展注入了强劲动力。