要树立大抓基层的鲜明导向,坚持眼睛向下,面向基层,把力量和资源向基层倾斜投放,把广大职工凝聚在党的周围。
习近平
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2024年9月3日18时30分,炼钢事业部上料操作室,随着原料工轻点一下鼠标,监控画面上的F102皮带通廊霎时灯火通明,这条千余米长的通廊犹如巨龙驰骋于公司厂区的上空。过去需要人工步行三十分钟往返通廊与操作室之间进行照明控制,现在只用一秒钟就实现了远程操作。
F102皮带通廊位于炼钢车间之外的西南角,自北向南沿钢城路展开,连通石灰仓SH2转运站与炼钢车间SH4转运站,全长约1.4公里,共设置照明灯具110台,年耗电量3.47万千瓦时。过去,由于该条皮带通廊巡视路线较长,距离上料操作室路程较远,导致每天的灯光照明不能及时开关,造成电力浪费。
平日里就精打细算、过节俭日子的转炉点检张军自然不会对此坐视不管。针对这一问题,他与作业区的技术骨干成立攻关小组,围绕改造照明控制、降低电能消耗展开技术攻关。“钢铁市场的形势日趋严峻,公司号召我们集思广益降本增效,行动点就是要落在这些看似不起眼的地方。一度电,一滴水,一张纸,再微小也是公司的成本,我们必须拿出百倍的精力来攻克这个难关。”小组讨论会上,张军坚定地说道。
通过现场勘察调研、反复讨论研究,攻关小组决定仿照皮带电机的远程控制系统,给通廊照明也加上远程控制,从而让生产工在操作室点击电脑屏幕就能实现“一键开关”。
在设备改造过程中,为了实现照明的自动化控制,需要新敷设几百米长的控制线路以及增加控制箱,并且只能利用生产间歇进行安装工作,施工难度大、任务周期长。这些困难最终一一被攻关小组克服,成功实现了皮带通廊照明的自动化控制。
“原本需要我们从操作室走七百多米出去到通廊现场开关灯泡,现在有了远程控制可太方便了!”上料工在亲自使用电脑控制照明后由衷赞叹到。
“通过这项改善,不仅为生产岗位免去了来回奔波之苦,还能及时切换照明状态,避免‘长明灯’,折算下来节省电能1.73万千瓦时、电费1.2万余元。”提及这些成果,张军不无自豪。